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新聞資訊2022-10-22 21:42:42來源:
1.殼體評估
寶馬i3的電機作為單獨的總成,并未與減速箱集成。電機總重量約為42公斤,官方公布的數據顯示電機功率可達125kw,扭矩可達250Nm。電機定子是熱壓進鋁水套的,水套外圓為螺旋槽和外殼以形成冷卻回路。非常輕松的將定子水套從電機外殼中拉出后,可以看到定子內套兩端各裝有一個大號的O型圈,這兩個O型圈可以保證冷卻電機的乙二醇冷卻劑不會泄露出來。電機的重量大約為6.9kg,帶有法蘭盤的水套的重量大約為4.6kg,余下的定子鐵芯、銅線、絕緣材料等總共有20.8kg。
2.定子繞組及硅鋼片細節
下左圖更詳細的展示了定子繞組及硅鋼片的細節,電機為12極72槽配合,同心繞組,6個并聯支路,每槽9匝,每匝12根AWG21圓銅線。電機裝有兩個溫度傳感器,一個安裝在繞組端部,另外一個安裝在轉子軸承附近。下右圖定子硅鋼片并不是完整的圓環型,它是由6塊鐵芯以拼接的方式組成一個完整的定子鐵芯。定子鐵芯長度是132.3毫米,外徑242.1毫米。
下圖是電機轉子,它由轉子軸、硅鋼片、磁鐵、轉子端板組成,總重量為14.2kg。轉子外徑為178.6mm,轉子硅鋼片的形狀有點類似于同步磁阻電機的設計,但它在每極上裝有一大一小兩個釹鐵硼磁鋼。為了減少運行期間的齒槽轉矩和扭矩脈動,轉子鋼片軸向上一共分成了6層斜極。
I3電機轉子的磁鋼布局和槽形都非常的復雜和特殊,目的是減小電機磁鏈的條件下,增加電感凸極率。電機反電動勢很小,但輸出扭矩卻很大;電機需要弱磁的車速很高(工況很少),而扭矩電流比卻做得很大。
3.電機參數
4.寶馬i3逆變器和電機性能評價
為了對電機做更詳細的性能測試,如下圖,制作了工裝夾具,將電機安裝在了測試臺上作更詳細的性能測試。
下圖顯示了在不同角度及電流的情況下,電機堵轉測試的情況 。圖表顯示產生250Nm的峰值扭矩需要530A的峰值電流。隨著角度的變化,扭矩變化非常平順,輸入最大電流,當角度為135度時,電機輸出峰值扭矩。
下圖所示,隨著電流的增加,扭矩變化非常線性,這可以表明:就當電機產生250Nm的峰值扭矩時,磁飽和的程度也不高。
基于360V的電壓平臺,在不同的轉矩和轉速下,對寶馬i3的電機做了性能和效率測試。在這些測試中,為了發揮系統的最佳狀態,電控及電機是被50%的水和50%的乙二醇混合液冷卻,冷卻液的流量是10L/min,冷卻液的溫度保持在65度。
下圖是電機的效率等高圖,從中我們可以看出,電機在2500~9000rpm之間,輸出扭矩達到125Nm時的效率可以到94%。
下圖是電控的效率等高圖,隨著速度的增加,電控效率從88%增加至99%。
下圖是電機和電控的綜合效率圖,當電機轉速高于5000rpm,輸出扭矩大于50Nm時,電機和電控的綜合效率可以達到90%以上。通過這些測試可以確認,0~4000rpm電機都可以輸出250Nm;5000~11400rpm電機可以輸出峰值功率125kw。
在可操作的前提下,對電機在25、50、75kw的功率等級下做連續測試,測試轉速為5000rpm、7000rpm及9000rpm。下圖顯示了電機轉速為7000rpm,持續功率分別為25kw、50kw及75kw時的繞組溫度變化。持續輸出25kw,半小時后電機溫度達到85度;持續輸出50kw,半小時后電機溫度達到95度;持續輸出75kw,半小時后電機溫度達到110度。
下圖所示,電機轉速為5000rpm,輸出功率為50kw,持續這樣的工況半個小時,電機溫度達到100度。
另外,寶馬i3的逆變器采用英凌650V/800A的FS800系列IGBT。針對它120KW的功率而言,逆變器搭載的電容僅僅為450V/475μF,也有可能是在電池端還有額外的電容并聯。
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